TL;DR

烧结是钢铁厂炼铁的前道工序,混合料配比直接决定烧结矿质量和烧结机台车利用系数。一家年产300万吨烧结矿的钢厂,配料室改造前用圆盘给料机+核子秤计量,配比偏差超过3%,烧结矿FeO波动大、转鼓指数不稳定。通过将12个配料仓全部改为定量给料机配电子皮带秤,配合DCS闭环控制,配比偏差降至±0.5%以内,烧结矿合格率从92%提升到97.5%。

  • 烧结配料核心痛点:多组分配比偏差大、返矿流量波动、燃料配比直接影响烧结温度
  • 12个料仓全部"一仓一秤"+变频给料机闭环,DCS实时配比监控
  • 返矿秤的零点漂移和燃料秤的精度是两大运维重点

一、项目背景:圆盘给料机配核子秤的困局

2025年年中,我们对接了华北某大型钢铁厂烧结分厂的配料改造项目。该厂有2台360平米烧结机,年产能约300万吨烧结矿,配料室有12个配料仓,涵盖铁矿石(3个仓)、返矿(2个仓)、石灰石(2个仓)、白云石(1个仓)、焦粉(2个仓)、生石灰(1个仓)和轧钢皮(1个仓)。

改造前的配料方式是圆盘给料机+核子秤。圆盘给料机靠转速控制下料量,核子秤安装在圆盘下方的输送皮带上做在线计量。这套系统运行了十多年,问题日益突出——

  • 配比偏差大: 核子秤的精度受物料成分和堆密度影响大,铁矿石和返矿的标定系数差异导致系统误差超过3%。圆盘给料机的下料量受仓压影响,料位低时下料量明显减少。
  • 返矿流量波动: 返矿仓的物料来自烧结筛分返回料,粒度不均(0~10mm混合)、含水率波动大,圆盘给料机经常出现"冲料"(突然大量下料)或"断料"(物料架桥不下料),瞬时流量波动超过±15%。
  • 焦粉配比不准: 焦粉是烧结的燃料,配比偏差0.5%就可能导致烧结温度偏高或偏低。但核子秤对焦粉这种低密度物料的计量误差高达5%以上。
  • 烧结矿质量波动: FeO含量批次波动在2%~4%之间,转鼓指数不稳定,高炉操作频繁调整,焦比升高。

分厂厂长明确表态:配料是烧结的龙头,龙头不稳后面全乱。这次改造的目标就是把配料精度提上来,让混合料配比从"大概对"变成"精确对"。

二、烧结配料的工况特点

2.1 组分多、配比差异大

烧结混合料的组分多达7种以上,各组分配比从2%到40%不等。铁矿石是主料(配比40%~60%),返矿次之(20%~30%),熔剂和燃料各占5%~10%,轧钢皮等辅料不到3%。配比方案根据铁矿石来源、烧结矿目标成分和高炉需求频繁调整——一周换两三次方案是常态。

这意味着配料秤不能只做一个固定流量。某组分配比从5%调到10%,对应流量可能从15 t/h跳到30 t/h,皮带秤在这段量程内都要保持精度。

2.2 返矿流量波动大

返矿是烧结筛分后的不合格品回收料,粒度0~10mm混合不均,含水率3%~8%波动。返矿仓下料最大的问题是料流不均——仓内物料容易架桥,架桥断裂后又会"冲料",瞬时流量从10 t/h突然飙到40 t/h。普通皮带秤在这种波动下很难保持精度,更关键的是给料机要有足够快的响应速度来平抑波动。

2.3 焦粉计量精度要求高

焦粉是烧结的燃料,配比通常3%~5%,但直接影响烧结温度。配比偏高0.5%,烧结温度升高20~30度,烧结矿过熔、FeO升高、燃耗增加;配比偏低0.5%,烧结温度不够,烧结矿强度下降、返矿率升高。因此焦粉秤是所有配料秤中精度要求最高的。

工况特征具体参数对计量的影响
配料仓数量12个(铁矿石3+返矿2+熔剂3+焦粉2+生石灰1+轧钢皮1)需12台定量给料机+皮带秤
总配料量350~450 t/h(两台烧结机共用配料室)单秤量程10~100 t/h不等
返矿流量波动瞬时波动±15%以上给料机需快速响应平抑波动
焦粉配比精度要求±0.3%(配比3%~5%)焦粉秤精度要求最高
物料含水率返矿3%~8%,生石灰吸潮皮带粘料影响计量精度

三、改造方案:12仓全部改为定量给料机+电子皮带秤

改造的核心是把圆盘给料机+核子秤全部替换为定量给料机+电子皮带秤,12个仓逐一对应,形成"一仓一秤"的精确配料体系。

3.1 给料机选型:因料制宜

12个仓的物料特性差异大,不能一刀切用同一种给料机。我们根据物料特性分三类配置:

  • 铁矿石+返矿(5个仓): 物料比重大、流量大、返矿易冲料,选用皮带式定量给料机。皮带式给料机对大流量和波动料流的适应性最好,且皮带可以加装清扫器防止粘料。
  • 熔剂+生石灰+轧钢皮(4个仓): 物料比重中等、流量适中,选用调速皮带秤即可。生石灰易吸潮结块,给料机出料口配振打器防止架桥。
  • 焦粉(2个仓): 物料比重小、流量小但精度要求高,选用密封式定量给料机。焦粉粉尘大且有自燃风险,给料机全密封并配氮气保护接口。

3.2 皮带秤配置:双传感器+数字测速

所有12台秤统一配置双悬臂梁称重传感器( redundant设计,一只损坏仍可短期运行)和数字测速编码器。称重传感器防护等级IP65,焦粉秤的接线盒升级到IP67。皮带秤仪表选用带Modbus TCP通讯接口的智能仪表,全部接入DCS。

焦粉秤额外做了两项特殊处理:一是皮带选用了防静电材质(焦粉在皮带摩擦下可能产生静电火花);二是称重桥架做了防爆处理,满足粉尘防爆Ex tD A21要求。

关键设计:返矿秤的量程选择要特别留意。返矿瞬时流量波动大,经常出现短时超量程的情况。我们给返矿秤选了80 t/h量程(正常流量约50 t/h),留出60%余量。如果选到极限量程,超量程时传感器饱和,计量数据失真,DCS会误判配比正常。

3.3 DCS闭环控制:配比方案一键切换

12台秤的流量信号全部接入DCS,系统内置配比方案管理功能。操作工只需在DCS画面上选择目标方案编号,系统自动加载各组分的目标流量,12台给料机同步调速至目标值。配比方案切换时采用斜坡过渡(30秒内平滑调整),避免流量突变影响混合料均匀性。

DCS还配了"配比偏差报警"功能:任一组分实际流量与目标流量偏差超过2%时,画面弹窗报警并记录;偏差超过5%时自动停该组分给料机,防止配料事故。

四、安装调试:三个关键问题

4.1 返矿秤的零点漂移

返矿秤投运第一周,零点每天漂移0.4%~0.6%,远高于其他秤。排查后发现返矿含水率波动大,皮带粘料情况严重——湿返矿粘在皮带上,空载时皮带重量不均匀导致零点漂移。

处理方式:在返矿秤皮带下方加装合金清扫器(刮刀式),皮带回程时自动刮除粘料。同时在仪表中设置"自动零点跟踪"功能,空载运行时自动修正零点。改造后零点日漂移控制在0.15%以内。

4.2 焦粉秤的标定困难

焦粉比重小(0.5~0.7 t/m³),实物标定时标准砝码重量与焦粉体积不匹配——同样的重量,焦粉体积是铁矿石的3倍,挂码标定时力臂效应不同。最终采用"实物替代法":用预先称重的焦粉做动态实物校验,而非用标准砝码。

4.3 圆盘给料机拆除后的料仓下料问题

拆除圆盘给料机后,部分料仓(尤其是返矿仓和生石灰仓)出现下料不畅的问题——原来圆盘给料机的盘面有一定的"刮料"作用,换上皮带式给料机后失去了这个功能,物料在仓口架桥。

处理方式:在返矿仓和生石灰仓的出料口加装仓壁振打器(电动锤击式),每5分钟振打一次,每次3秒。同时在仓壁内衬超高分子量聚乙烯衬板,降低物料与仓壁的摩擦系数。

教训:烧结配料室粉尘大是常态,但不同仓的粉尘性质不同。铁矿石粉尘磨蚀性强,焦粉粉尘有自燃风险,生石灰粉尘遇水发热。皮带秤的防护措施不能统一处理,要因料制宜——焦粉秤要防爆,生石灰秤要防潮,铁矿石秤要耐磨。

五、标定方法:挂码+实物+在线比对

烧结配料秤的标定体系直接参考了焦化厂配煤秤的做法,但增加了焦粉秤的特殊标定要求:

  • 日常零点复核(每天): 交接班时用挂码复验零点,偏差超过0.2%时排查原因。返矿秤因粘料问题,零点复核时需先运行皮带3分钟清除粘料。
  • 实物标定(每月): 各组分用预先称重的物料做动态实物校验。焦粉秤用"实物替代法"标定,其他秤用标准砝码车或已知重量物料。12台秤轮流标定,不影响正常配料。
  • 在线比对(持续): 12台秤的累计量之和与混合料总皮带秤做比对,偏差超过1%时触发预警。这条总皮带秤是改造时额外增加的,专门用于配料总量监控。
  • 焦粉秤专项标定(每两周): 焦粉秤精度要求最高,每两周做一次实物标定。标定方法:在非配料时段,用预先称重的焦粉(每次200公斤)在皮带上通过3次,取平均误差修正量程系数。

六、运行效果:配比从"大概对"到"精确对"

系统投运四个月后,烧结分厂技术科对改造效果做了全面评估:

指标改造前改造后
各组分配比偏差±3%以上≤±0.5%
焦粉配比偏差±5%以上≤±0.3%
返矿流量波动±15%以上≤±3%
烧结矿FeO波动2%~4%≤1%
烧结矿转鼓指数标准差3.21.5
烧结矿合格率92%97.5%
台车利用系数1.38 t/m²·h1.45 t/m²·h
固体燃耗(焦粉)58 kg/t54 kg/t
配比方案切换时间30分钟以上(人工调圆盘)30秒(DCS一键切换)

分厂最满意的指标有三个:

第一,烧结矿FeO波动从2%~4%降到1%以内。FeO是烧结矿最重要的化学指标之一,波动小意味着高炉炉温稳定、焦比降低。下游高炉车间反馈,改造后炉温波动明显减小,焦比下降了约3 kg/t铁。

第二,固体燃耗从58 kg/t降到54 kg/t。焦粉配比精确了,不再"多配保险量",每年节约焦粉约1.2万吨,按焦粉价格800元/吨计算,年节约约960万元。改造总投资约600万元(含设备、安装、调试),8个月即可回收。

第三,台车利用系数从1.38提升到1.45 t/m²·h。这得益于混合料透气性改善——返矿流量稳定了,混合料的粒度组成更均匀,烧结料层透气性更好,垂直烧结速度加快。相当于在不增加设备的情况下,年产能提升了约5%。

七、给烧结配料改造的建议

基于这个项目的经验,对烧结厂配料改造有几条建议:

  • "一仓一秤"是底线: 不要指望一台总秤来反推各组分配比。烧结混合料在汇合皮带上会产生偏析(大颗粒滚到两侧、细粉集中在中间),总秤的流量分配不均匀,反推误差很大。每个仓必须独立计量。
  • 给料机要因料制宜: 铁矿石和返矿用皮带式给料机(适应大流量和波动),熔剂用调速皮带秤(流量适中),焦粉用密封式定量给料机(粉尘大且有自燃风险)。不要图统一管理就用同一种给料机。
  • 焦粉秤是重中之重: 焦粉配比精度直接影响烧结温度和燃耗。焦粉秤的精度要求最高(±0.3%),标定频率最高(每两周一次),防护措施最严(防爆+防静电+IP67)。
  • 返矿秤要加清扫器: 返矿含水率波动大,皮带粘料导致零点漂移是通病。合金清扫器+自动零点跟踪双管齐下,能将零点漂移控制在0.15%以内。
  • 加一条总皮带秤做在线比对: 12台秤的累计量之和与总皮带秤比对,是发现单台秤异常的最快方式。这条总皮带秤成本不高,但运维价值极大。

八、结语

烧结配料看似是"把几种料按比例混在一起"的简单活,但在日产1万吨烧结矿的生产线上,配比精度每提升1个百分点,传导到最终产品就是FeO波动缩小、转鼓指数稳定、高炉焦比降低、固体燃耗下降。这些指标每改善一点,都是真金白银的效益。

这个项目让我们深刻体会到,烧结配料皮带秤的价值不在于"称得准不准",而在于"配比稳不稳"。当12台秤的流量曲线在DCS画面上平稳运行、配比偏差始终控制在±0.5%以内时,烧结厂的管理才真正从"看经验"跨入"看数据"。

案例为我公司售后及技术人员根据对应现场整理。